DP 500/38EM高壓清洗機在油脂(zhī)加工企(qǐ)業中的應用
時間:2015-04-14 09:39:09作者:LeeZhou來源(yuán):德高潔(jié)清潔設備
油脂加工企業中的油菜籽加工生產線必(bì)不可少的設備就是(shì)二蒸列管式換熱器。由於菜籽被壓成(chéng)片後,片末非常細小(xiǎo),導(dǎo)致在(zài)浸提過程中,固液(片末)與油溶劑的分離(lí)效果較差,片末易在燕餾濃度達到95%以上的二蒸列管內沉積下來,時(shí)間一長會與油中的膠質一起炭化(huà),附著(zhe)在管壁上,從而嚴重影響到混合油的換熱效果。為了保證混合油的出口溫度,隻有增加(jiā)蒸汽(qì)的補給量,但同時也會導(dǎo)致毛油中殘溶量偏大,致使企業不(bú)僅增加了生產成本還降低了產品質量。
在某油菜籽加工生產線(xiàn)中,二(èr)蒸列(liè)管式換熱器管徑∅2.6mm,管材為不鏽鋼,管數126根,管長5970mm,蒸發麵積75m²。為了保證工作效率,油廠曾使用化學藥劑(jì)濃堿液進(jìn)行清洗,衝洗下來的垢物為粕末與磷脂的混台炭化物,不僅清洗效果較差,而且排放的廢水導致工廠汙水處理車間內的微生物(wù)被(bèi)大量殺死(sǐ),給汙水處理造成了重大(dà)損失。而後(hòu)拆開蒸發器的頂部(bù)封頭時發現,約(yuē)有1/4的不鏽鋼管內壁結垢(gòu)仍十分嚴重,而且由(yóu)於垢物長時間積累已經發硬,使用鋼釺根本(běn)無法處理。之後又(yòu)采用管道疏通機進行清理,仍有數(shù)根被堵死的(de)管道沒辦法疏通,並(bìng)且(qiě)有的疏通開的管壁上仍發(fā)現有垢殘留物。隨後技術人員經過兩個生產周期發現(xiàn),蒸發器的狀態又變(biàn)得非常惡劣。
為此,北京德高潔(jié)清潔設備有限公司經過現場試驗分析,推薦采用DP 500/38EM高(gāo)壓清洗機對二蒸(zhēng)列管式換熱器進行清洗。其原(yuán)理如下:

DP 500/38EM高壓清洗機清洗二蒸列(liè)管式換熱器的原理是利用高壓水(shuǐ)發生裝置產生的50 MPa壓力(lì)的(de)高壓水,通過噴嘴將(jiāng)巨大的壓力轉變(biàn)為能量高度聚集的水射流,利用高壓(yā)水射流的強大衝擊力衝擊汙(wū)垢(gòu),把汙垢(gòu)剝離、清(qīng)除,從而(ér)達到清洗的目的。由於高壓水射流具有衝刷、楔劈、剪切(qiē)、磨削等(děng)複合破碎作用,可立即將結垢物打碎脫落並衝走,從(cóng)而實現垢層(céng)和管壁的分離。所(suǒ)以(yǐ)它比傳統的化學(xué)清洗(xǐ)、噴砂清洗、簡單(dān)機械及手工清洗方法速(sù)度(dù)快幾倍到幾十倍。具體參數如下:
DP 500/38EM高壓清洗機采用歐洲(zhōu)泵業集團意大利原裝生產的曲軸傳動不鏽鋼工業柱塞(sāi)泵,該泵是由(yóu)高等(děng)級不鏽鋼製成,具有很強的可靠性;動(dòng)力源采用國產名牌(pái)電機,直線型液力端設計,更少(shǎo)的零件實現更高的運行效率,同時維護更加簡便。

基本參數:
型號:DP 500/38EM
工作壓力(bar):500
工作流量(l/min):38
泵(bèng)轉速(r/min):1000
電機轉速(r/min):1000
電源(yuán)(V/Hz):380/50
功率(kw):37
啟動控製方(fāng)式(shì):Y-△
最大進水溫度:45°
缺水保(bǎo)護:是
低壓(yā)供水泵(kw):1.5
尺寸L*W*H:1700x1060x1140mm
重量(kg):790
運轉時間:連續運行
保證:12個月
標準附件(jiàn)配置:高(gāo)壓槍x1 高壓管x1 噴嘴(zuǐ)x1
槍控自動停開機:是
在清洗二(èr)蒸列管過程中,首先(xiān)打開上封頭(tóu),再連接好高壓(yā)管線,為達到理想的(de)清洗效果,噴頭建議選用八孔前向噴嘴,直接與高壓膠管聯接(jiē),高壓清洗機壓力調至500bar,需要2名操作(zuò)人員,一人控製腳閥進行清(qīng)洗作業,另一(yī)人輔助。對(duì)於堵塞較輕微的,清冼速度可達到25秒/根,而對於(yú)已堵死的(de)不鏽鋼管,清洗時間則約為15分鍾/根,比較以(yǐ)往(wǎng)的管道疏通機清洗需要(yào)數天左右的時(shí)間,效率已經大大提(tí)高。在投入使用以後,從工藝指標上來(lái)看,清洗的效果十(shí)分理想。
在某油菜籽加工生產線(xiàn)中,二(èr)蒸列(liè)管式換熱器管徑∅2.6mm,管材為不鏽鋼,管數126根,管長5970mm,蒸發麵積75m²。為了保證工作效率,油廠曾使用化學藥劑(jì)濃堿液進(jìn)行清洗,衝洗下來的垢物為粕末與磷脂的混台炭化物,不僅清洗效果較差,而且排放的廢水導致工廠汙水處理車間內的微生物(wù)被(bèi)大量殺死(sǐ),給汙水處理造成了重大(dà)損失。而後(hòu)拆開蒸發器的頂部(bù)封頭時發現,約(yuē)有1/4的不鏽鋼管內壁結垢(gòu)仍十分嚴重,而且由(yóu)於垢物長時間積累已經發硬,使用鋼釺根本(běn)無法處理。之後又(yòu)采用管道疏通機進行清理,仍有數(shù)根被堵死的(de)管道沒辦法疏通,並(bìng)且(qiě)有的疏通開的管壁上仍發(fā)現有垢殘留物。隨後技術人員經過兩個生產周期發現(xiàn),蒸發器的狀態又變(biàn)得非常惡劣。
為此,北京德高潔(jié)清潔設備有限公司經過現場試驗分析,推薦采用DP 500/38EM高(gāo)壓清洗機對二蒸(zhēng)列管式換熱器進行清洗。其原(yuán)理如下:

DP 500/38EM高壓清洗機清洗二蒸列(liè)管式換熱器的原理是利用高壓水(shuǐ)發生裝置產生的50 MPa壓力(lì)的(de)高壓水,通過噴嘴將(jiāng)巨大的壓力轉變(biàn)為能量高度聚集的水射流,利用高壓(yā)水射流的強大衝擊力衝擊汙(wū)垢(gòu),把汙垢(gòu)剝離、清(qīng)除,從而(ér)達到清洗的目的。由於高壓水射流具有衝刷、楔劈、剪切(qiē)、磨削等(děng)複合破碎作用,可立即將結垢物打碎脫落並衝走,從(cóng)而實現垢層(céng)和管壁的分離。所(suǒ)以(yǐ)它比傳統的化學(xué)清洗(xǐ)、噴砂清洗、簡單(dān)機械及手工清洗方法速(sù)度(dù)快幾倍到幾十倍。具體參數如下:
DP 500/38EM高壓清洗機采用歐洲(zhōu)泵業集團意大利原裝生產的曲軸傳動不鏽鋼工業柱塞(sāi)泵,該泵是由(yóu)高等(děng)級不鏽鋼製成,具有很強的可靠性;動(dòng)力源采用國產名牌(pái)電機,直線型液力端設計,更少(shǎo)的零件實現更高的運行效率,同時維護更加簡便。

基本參數:
型號:DP 500/38EM
工作壓力(bar):500
工作流量(l/min):38
泵(bèng)轉速(r/min):1000
電機轉速(r/min):1000
電源(yuán)(V/Hz):380/50
功率(kw):37
啟動控製方(fāng)式(shì):Y-△
最大進水溫度:45°
缺水保(bǎo)護:是
低壓(yā)供水泵(kw):1.5
尺寸L*W*H:1700x1060x1140mm
重量(kg):790
運轉時間:連續運行
保證:12個月
標準附件(jiàn)配置:高(gāo)壓槍x1 高壓管x1 噴嘴(zuǐ)x1
槍控自動停開機:是
在清洗二(èr)蒸列管過程中,首先(xiān)打開上封頭(tóu),再連接好高壓(yā)管線,為達到理想的(de)清洗效果,噴頭建議選用八孔前向噴嘴,直接與高壓膠管聯接(jiē),高壓清洗機壓力調至500bar,需要2名操作(zuò)人員,一人控製腳閥進行清(qīng)洗作業,另一(yī)人輔助。對(duì)於堵塞較輕微的,清冼速度可達到25秒/根,而對於(yú)已堵死的(de)不鏽鋼管,清洗時間則約為15分鍾/根,比較以(yǐ)往(wǎng)的管道疏通機清洗需要(yào)數天左右的時(shí)間,效率已經大大提(tí)高。在投入使用以後,從工藝指標上來(lái)看,清洗的效果十(shí)分理想。
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